高空取料機控制系統存在的問題及改進
一:高空取料機控制系統存在的問題及改進
1、高空取料機分流電機在工廠設置為軟起動器輕負荷,不能滿足取料機分流開始時的負荷。
2)高空取料機行走偏轉感應位移范圍設置不合理,斜杠桿容易跳動,高空取料機長期處于傾斜狀態,相關補償措施不完善。
3)布線有問題。no和NC點的選擇與程序不完全匹配。這個問題集中在限位開關上。因為以前的制造商沒有在整個碼范圍內移動汽車,所以這些安裝布線問題沒有及時反映出來。此外,取料機運行過程中控制柜振動大,部分線路松動或脫落。
4)停機時,感應齒輪停在接近開關的正上方時出現。在自動打開模式下,耙子車繼續自動行走。在手動啟動模式下,切換到自動控制模式后,耙車也會自動啟動,因此存在安全風險。5)高空取料機的相關鏈不完整,有可能發生碰撞。
二:改善方案
調整軟起動器設置
設備制造商在調試分流電機的過程中,考慮了步行輪和軌道的間距和偏轉等負載本身的問題,忽略了軟啟動器皮帶啟動情況(在由軟啟動器控制的鏟斗提升帶啟動過程中也出現了這種情況)。根據實際啟動情況調整啟動曲線,將加速燈時間從15s更改為4s,電流限制從400%更改為500。
取料機糾偏機構的改進
升降機由于跨度的原因,采用兩端驅動步行的方式,工作室在打火機后面,排放皮帶在打火機后面下面,前后南北都有快速緩慢的步行馬達。高速行走電機用于分流,采用軟起動器控制。慢走電機用于正常采集材料時的工作步態,并使用變頻器進行控制。這樣,走路時行走速度會有微小的差異,積累到一定程度后,高空取料機的框架可能會傾斜。因此,要糾正這一點。
補償機構位于銳器前輪上的兩個箱子之間,由固定桿和測試桿組成。固定桿焊接在取料機前箱壁上,安裝了復位、左右偏轉和極限齒輪。測試桿下支架焊接在復位器后箱上,支架上固定有4個接近開關,分別用于復位、(左和右)偏轉和極限檢測。
當取料機工作時,檢測棒根據取料機框架的偏移量左右擺動。當阻擋層觸發偏斜檢測接近開關時,信號將傳遞到PLC,PLC通過程序實時補償,檢測棒按相反方向復位,復位導軌通過復位檢測接近開關觸發時補償結束。
如果極限制動由極限接近開關觸發,則李雷保護跳躍停止。工作時,如果檢測到偏轉,慢的一方會加快,補償結束后會以正常速度返回。分流狀態,如果檢測到偏轉,就停在快速側,補償結束后恢復正常運行。在實際使用過程中,固定桿會在行走時發生跳躍,補償不準確,甚至過度補償,高空取料機會嚴重傾斜,從而引起跳躍器。